本網(wǎng)訊 一季度,田悅分公司不斷深化管理水平,保證了高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)低耗,累計(jì)合成氨產(chǎn)量、尿素產(chǎn)量、甲醇產(chǎn)量分別完成全年計(jì)劃的26.8%、27.37%、26.92%,并且尿素單位生產(chǎn)成本連續(xù)控制在1300元左右,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)360余萬(wàn)元,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的尿素市場(chǎng)中奪得來(lái)之不易的一桶金。
分毫不差精心調(diào)控。在造氣工段試燒小煤芽的過(guò)程中,爐況不穩(wěn)定,同時(shí)由于6#空鼓汽輪機(jī)的故障,導(dǎo)致第四套系統(tǒng)的蒸汽溫度高,爐況不好調(diào)整。為此,他們對(duì)第四套系統(tǒng)的下防流板進(jìn)行了小改造,使第四套系統(tǒng)逐步穩(wěn)定,總循環(huán)時(shí)間量化到了秒,風(fēng)壓通過(guò)風(fēng)機(jī)進(jìn)口和出口控制在25KPa附近,爐條機(jī)轉(zhuǎn)速固定到每小時(shí)小數(shù)點(diǎn)的變化,每班下灰一次,下灰量和集成器的帶出物明顯減少,原料煤的消耗穩(wěn)中有降,不僅確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,而且直接拉低了尿素生產(chǎn)成本。
降壓減阻全力攻關(guān)。尿素裝置中半脫、變脫壓力的升高,將會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)消耗升高,系統(tǒng)受阻,直接影響到裝置運(yùn)行周期的長(zhǎng)短。該公司在半脫運(yùn)行狀況不好,壓差上漲的情況下,專門(mén)成立課題小組,經(jīng)過(guò)多方論證,反復(fù)計(jì)算。最終形成了用清塔劑和PDS脫硫劑進(jìn)行在線清塔的實(shí)施方案,通過(guò)十天連續(xù)24小時(shí)的運(yùn)行觀察,半脫壓差已由5.5KPa下降了2.7KPa,系統(tǒng)壓差下降約3KPa,同時(shí)脫硫效率提升了10%。同時(shí),結(jié)合氣溫變化,對(duì)造氣工段的煤氣爐進(jìn)行微調(diào),將每臺(tái)爐的循環(huán)時(shí)間減少了4秒,就增加了煤氣爐的單爐產(chǎn)氣量,提高了單爐的工作效率。
精細(xì)管理提質(zhì)提效。該公司將企業(yè)效益與員工工資收入直接掛鉤,同比同增,同比同減,大大調(diào)動(dòng)了員工降本增效的工作積極性。他們通過(guò)與行業(yè)先進(jìn)的二化作對(duì)比,找原因,找不足,找差距,并拿措施,拿方案,通過(guò)成立驗(yàn)收小分隊(duì),24小時(shí)輪流值班,嚴(yán)把“兩煤”入口關(guān),減少一切不必要的損耗;通過(guò)小改小革,來(lái)減少裝置的跑冒滴漏,避免各種原料浪費(fèi);通過(guò)壓縮開(kāi)支,來(lái)減少與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的費(fèi)用開(kāi)支,從車輛使用、招待費(fèi)報(bào)銷,從嚴(yán)審批,嚴(yán)格管控。幾項(xiàng)舉措在企業(yè)取得的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中發(fā)