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困難中蛻變 奮進(jìn)中成長(zhǎng)
發(fā)布時(shí)間: 2019年04月08 08:41:59     文章來源:     作者:
伯方礦洗選廠維修組維修側(cè)記
     14個(gè)人照看著130臺(tái)設(shè)備的檢修任務(wù),連續(xù)5年無一計(jì)劃外檢修,獨(dú)立完成兩次重大設(shè)備安裝任務(wù);去年,該班組牽頭完成技術(shù)改造8項(xiàng),研制維修設(shè)備1臺(tái),申報(bào)五小成果4項(xiàng),創(chuàng)造價(jià)值2萬元,修舊利廢產(chǎn)值達(dá)10萬元以上。這就是伯方礦洗選廠維修組。
     沉著冷靜解難題
     那年,全礦提升任務(wù)還欠近70萬噸,后三個(gè)月每月的提升任務(wù)將達(dá)到25萬噸以上。然而,提升儲(chǔ)煤倉(cāng)被砸開了一個(gè)直徑20公分的大洞,每班的崗位司機(jī)要清近3噸左右的余煤。
     維修工上班的第一件事就是直奔儲(chǔ)煤倉(cāng)補(bǔ)洞,鋼板越補(bǔ)越大,螺栓越打越粗,洞口越來越大,怎么辦?向礦上申請(qǐng)重新用水泥澆筑需要停產(chǎn)20天,不重新澆筑,就這樣修修補(bǔ)補(bǔ)不說費(fèi)工費(fèi)料,就修補(bǔ)時(shí)間每天就得2小時(shí)以上,任務(wù)逼得緊,時(shí)間又沒有,現(xiàn)實(shí)的難題擺在了全維修組的面前。
     “這樣干不是辦法,我們得另想辦法解決?!必?fù)責(zé)維修組工作的劉培宏看著滿臉汗水的徒弟們陷入了沉思。
     “師傅,不是咱技術(shù)不好,也不是弟兄們不賣力,你看這倉(cāng)壁四周的水泥都砸裂了,螺栓根本打不緊,不是焊口開了而是矸石把鋼板連螺栓一同砸掉了?!?BR>     “師傅,矸石砸的就是這個(gè)點(diǎn),硬碰硬沒有一點(diǎn)緩沖,焊得再好也得被砸掉?!?BR>     “沒有緩沖”一句話將沉思中的劉師傅拉到了現(xiàn)實(shí)中。
     “走,再到里面瞧瞧。”劉師傅一把拉起徒弟重新返回煤倉(cāng)中。師徒倆在煤倉(cāng)幾進(jìn)幾出下來,心中有了想法?!霸蹅冇貌垆撟鲆粋€(gè)高出倉(cāng)壁的框架,用框架阻擋余煤形成一個(gè)自然保護(hù)倉(cāng)壁的煤層,這樣矸石落下來就不會(huì)直接砸到鋼板上了?!眲煾翟诘厣媳葎澲f。
     這一改,直到年底完成任務(wù)都沒有再更換過儲(chǔ)煤倉(cāng)鋼板。不僅節(jié)省了大量的維修時(shí)間還節(jié)約了材料費(fèi)用3000多元。
     主動(dòng)創(chuàng)新節(jié)開支
     2018年6月,礦上主打產(chǎn)品洗精塊限下率超標(biāo)。根據(jù)客戶的需要,需要將精塊篩重新更換,電話打到廠家,廠家趕制要價(jià)1.3萬元,并且發(fā)貨要等一周以后。
     客戶這邊追得緊,廠里趕緊把維修組的人召集到一起想辦法。大家一聽趕制一塊篩網(wǎng)要價(jià)1.3萬元,馬上算開賬,編制一張5平方的篩網(wǎng)大約需要200多公斤8#鋼筋,價(jià)值1000元左右,加上工時(shí)等費(fèi)用,怎么算也達(dá)不到1萬元,這筆買賣不能做。 
     負(fù)責(zé)維修組的劉隊(duì)長(zhǎng)提議“咱們沒有設(shè)備編不了,但咱們可以稍作改動(dòng)。把‘編’改為‘焊’,先做一個(gè)等距的邊框,調(diào)整好間距,保證尺寸符合要求,應(yīng)該可以應(yīng)急?!?“一塊篩網(wǎng)有近萬個(gè)焊點(diǎn),稍有操作失誤就會(huì)造成變形,影響效果?!薄昂傅臅r(shí)候,要調(diào)整好電流,太大了變形,太小了焊不牢?!薄翱梢詢擅婧?,一面焊兩點(diǎn),然后翻轉(zhuǎn)過來再焊另一個(gè)面,這樣能保證質(zhì)量?!?BR>     三天后,一塊整齊的焊接式篩網(wǎng)被裝了上去,效果可以和厚篩媲美。事后大家一算賬,材料加焊條加工時(shí)費(fèi)用算下來兩千出頭,為廠里節(jié)省了上萬元的開支。
任勞任怨挑重?fù)?dān)
     春節(jié)剛過,還是萬家燈火時(shí),洗選廠分流皮帶處早已焊花飛濺、號(hào)聲連天,這是維修組的同志們?yōu)楣タ朔至髌нB軸器故障在挑燈夜戰(zhàn),任勞任怨進(jìn)行搶修。
     分流皮帶已使用超過了十個(gè)年頭,受儲(chǔ)煤場(chǎng)地制約,需要將提升原煤分流至原鐵廠儲(chǔ)煤場(chǎng)地,2月14日17時(shí),分流皮帶連軸器突然出現(xiàn)故障,連軸器內(nèi)套和減速機(jī)軸的外臺(tái)階長(zhǎng)時(shí)間磨損和減速機(jī)靠在了一起,繼續(xù)啟動(dòng)勢(shì)必將連軸器磨破,導(dǎo)致全礦停產(chǎn)。
     廠里趕緊召集技術(shù)人員進(jìn)行搶修。第一方案是更換連軸器或更換減速機(jī),減速機(jī)是十幾年前的產(chǎn)品,早已沒了供應(yīng)商,更換連軸器、供貨商最快也需2天時(shí)間。
     為了不影響全礦生產(chǎn),洗選廠的技術(shù)人員就必須在現(xiàn)有的設(shè)備上加以改造,攻克難題。經(jīng)過反復(fù)論證,技術(shù)能手馮永紅提出,人為增加減速機(jī)軸外臺(tái)階來解決這一難題,馮永紅用100mm的鋼板切割一個(gè)內(nèi)徑55mm、外徑110mm的圓圈,加以焊接打磨,墊入連軸器與減速機(jī)之間形成10mm的外臺(tái)階,歷時(shí)3個(gè)小時(shí)的忙碌,終于順利攻克難題。(郜志先  馮永紅 牛鵬飛)