看,眼前這個“大家伙”,高38米,塔體凈重約40噸,主軸重18噸,抬頭望去,儼然一個龐然大物。它的名字叫己內酰胺萃取塔,代號7302,它的好壞關乎著粗己內酰胺的萃取效果,最終直接影響己內酰胺產(chǎn)量。
7302己內酰胺萃取塔自2016年開車至今已運行6年之久,就在今年7月時不時搞 “罷工”,不但影響了成品產(chǎn)量,還造成車間廢水指標升高,給后期環(huán)保處理帶來困難。
為保證安全穩(wěn)定生產(chǎn),設備科在及時協(xié)調相關部門進行工藝處置,最大限度的降低消耗的情況下,決定對7302塔進行停車檢修。說干就干,經(jīng)現(xiàn)場檢查測量后發(fā)現(xiàn)塔內攪拌器軸承損壞,攪拌主軸下沉8毫米,就是這8毫米的位移,可難住了設備技術人員,原設備制造廠家、技術人員聯(lián)系不到,無法取得相關檢修步驟和檢修數(shù)據(jù)。其他維修廠家無備件,價格高,維修周期長。一個個方案均被一一否定。但生產(chǎn)不能停,設備不能等。設備科全體人員主動擔當,挺身而出,當即決定,我們自己上!經(jīng)過縝密的計算后,無軸承座壓蓋備件我們自己加工。面對7302塔內重達18噸的位移主軸,如何扶正提升這8毫米是關鍵。
定方案。設備科集思廣益最終確定方案,用枕木支撐住7302塔筒體底部,在塔內標高6米處焊接不銹鋼鞍座,2個H300工字鋼橫點焊在鞍座上,工字鋼中心底部用Φ426管支撐到塔底部,在工字鋼中心上方用100噸千斤頂對18噸的主軸進行升高8毫米,然后對主軸底部、中部用專用工具抱住主軸,上部用三個支撐抱住主軸固定中心,檢查無誤后,對軸承開始拆卸更換。并同步對軸承壓蓋進行測量加工。
戰(zhàn)檢修。方案敲定后,設備科立即組織檢修力量展開工作,正值酷暑時節(jié),氣溫高達三十多度,檢修人員在塔頂作業(yè),直徑一米多的平臺上,轉身都很困難,頭頂烈日,上塔作業(yè),一呆就是三四個小時,后背被汗水浸濕,整張臉曬得通紅,他們邊作業(yè)邊抬起胳膊用袖口擦一把臉上的汗,然后再埋頭檢修,汗水和油污混在一起,他們憨憨一笑,高溫,塔內受限空間的潮濕悶熱,38米高的恐懼,檢修人默默無聞,從不將這些困難宣之于口,在他們心中,這叫責任。
達目標。經(jīng)過一周的努力,由設備科、檢修中心、車間組成的檢修組,克服一切困難,對7302塔檢修完成。根據(jù)試車方案對7302塔攪拌器進行72小時的試運行。經(jīng)車間技術人員在中控和現(xiàn)場測定7302塔運行正常,電機調頻24赫茲時,電流8A,相較檢修前電流10A降低2A,這樣的運行數(shù)據(jù),意味著我們在沒有經(jīng)驗、沒有檢修數(shù)據(jù)、沒有完善的圖紙的“三無”情況下,憑借著檢修人的果斷、執(zhí)著、較真、審慎,使7302塔的裝配精度超過了原始數(shù)據(jù),運行效能提升了一個新的臺階,圓滿完成檢修任務。(耿蘭蘭 作者單位:新材料分公司)