唐安分公司廢舊鋼管“變身”轉(zhuǎn)運神器
近日,唐安分公司抽放隊自主研制的“手推式管路轉(zhuǎn)運車”在井下投入使用,以廢舊材料革新傳統(tǒng)作業(yè)模式,有效破解了管路倒運中的安全與效率難題。 該隊在安裝與拆除管路過程中,常常需要涉及長距離倒運管路工作,此項工作長期受環(huán)境制約:濕滑巷道、狹小空間與昏暗光線中,特別是在沿空留巷、工作面超前支護或配電列車處;人工抬挪Φ300mm鍍鋅管時,4人協(xié)作單次僅能搬運1根、單班工作效率有限,且存在滑倒、砸傷等安全隱患。通過巧用Φ12mm廢舊鋼管焊接底座,搭配2個輪胎,創(chuàng)新性設(shè)計出帶360°旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)運車。該車通過底座支撐桿與連接桿構(gòu)成管路卡槽,單人即可推動,在超前支護、配電列車段等狹窄區(qū)域靈活轉(zhuǎn)向。
投入使用后,轉(zhuǎn)運效率實現(xiàn)“三級跳”:作業(yè)人數(shù)從4人減至2人,單班轉(zhuǎn)運量提升至12根,百米管路倒運時間縮短50%。更關(guān)鍵的是,徹底杜絕了人工搬運導(dǎo)致的“扔管”損耗,管路使用壽命延長,有效避免管路搬運造成人員傷害事故。整車制作成本不足200元,卻讓廢舊材料煥發(fā)新生。目前該轉(zhuǎn)運車已在井下3個作業(yè)面推廣,成為職工眼中“減負又安全”的實用發(fā)明。
同寶煤業(yè)廢舊軸承變身高效焊接“神器”
在鋼板焊制柱鞋生產(chǎn)過程中,需頻繁翻動16毫米厚的300×300毫米鋼板,不僅耗費體力,更影響了焊接質(zhì)量和效率。為解決這一難題,同寶煤業(yè)機電一隊結(jié)合生產(chǎn)實際,本著降本增效原則,經(jīng)過反復(fù)觀察討論與精心設(shè)計,將廢棄軸承焊接在250*250*10mm的鋼板上,每一個焊接點都經(jīng)過仔細打磨,確保牢固可靠。再用30cm高6分鍍鋅管連接固定在200*200*20mm的鋼板底座上,經(jīng)過反復(fù)調(diào)試與優(yōu)化,巧妙制作出一款簡易實用的旋轉(zhuǎn)焊接底座。
使用時,焊工只需將待焊鋼板放置在旋轉(zhuǎn)平臺上,憑借軸承的靈活轉(zhuǎn)動,就能輕松實現(xiàn)360度無死角調(diào)整焊接位置。原本需要兩人配合的繁重翻轉(zhuǎn)作業(yè),現(xiàn)在單手就能完成,焊接精度也得到顯著提升。
百盛煤業(yè)鋼絲繩繩頭壓繩器釋放大能量
近日,百盛煤業(yè)機電隊自主設(shè)計制作了鋼絲繩繩頭壓繩器,不僅實現(xiàn)了“四人任務(wù)兩人干”的效率提升,更讓安全系數(shù)得以質(zhì)的飛躍。
在地面下放絞車作業(yè)中,新鋼絲繩繩頭制作需要人工在繩頭位置先打設(shè)1個繩卡,再將繩卡慢慢敲打至繩頭第一個繩卡位置,保證繩頭彎繩處能卡住繩皮。面對直徑達1寸的粗鋼絲繩,不僅彎折難度大,每完成一個繩頭都需要3—4名員工耗時30分鐘以上,勞動強度大、效率低下,還存在鋼絲繩滑脫、人員磕碰等安全隱患。
面對這一難題,該礦機電隊巧借壓面機機械受力原理,創(chuàng)新設(shè)計制作了鋼絲繩繩頭壓繩器。該裝置采用“撬棍”作為支撐腿,配合槽鋼焊接的支撐架和鉆桿,組成了一套輕便實用的“機械助力系統(tǒng)”。通過杠桿原理實現(xiàn)省力操作。壓繩器的投入使用,使得作業(yè)時間從30分鐘縮短至10分鐘,作業(yè)人員由3至4人減至2人,實現(xiàn)人力資源高效配置,徹底告別人工敲打作業(yè)方式,從根本上消除了鋼絲繩滑脫、人員傷害等安全隱患。