化工廠合成車(chē)間兩項(xiàng)小改革每月創(chuàng)造價(jià)值近2萬(wàn)元
發(fā)布時(shí)間: 2004年05月13 08:33:30 文章來(lái)源: 作者:
近年來(lái),化工廠合成車(chē)間通過(guò)加裝貯醇罐和對(duì)二次脫硫工藝進(jìn)行改造,僅此兩項(xiàng)每月可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值2萬(wàn)余元,不僅保證了本車(chē)間的工藝穩(wěn)定,節(jié)約了原材料,而且為后工序以及全廠的大氣量生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
去年,合成車(chē)間的精練崗位在排油水時(shí),發(fā)現(xiàn)有甲醇排出流入地溝,造成浪費(fèi),車(chē)間和維修班等技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行小改小革,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),研制出了可回收甲醇的貯醇罐,每天可收回甲醇200余公斤,每月為廠里創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收入1萬(wàn)余元?;S8萬(wàn)噸氨醇技改后,再生槽硫泡沫不能徹底分離,產(chǎn)不出硫磺,部分脫硫液泡沫溢出流失,造成了不小的經(jīng)濟(jì)損失。針對(duì)這一情況,車(chē)間組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),他們深入現(xiàn)場(chǎng)查找原因,征求操作人員的意見(jiàn),并走訪同行兄弟單位進(jìn)行取“經(jīng)”,經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,制定出一套切合本崗位實(shí)際的整改方案,解決了原有的再生槽泡沫管道彎多、傾斜度不夠等工藝設(shè)計(jì)上的問(wèn)題,使二次脫硫崗位的工藝狀況趨于正常。每月還可產(chǎn)硫磺9噸左右,價(jià)值7000余元,為該廠節(jié)能降本做出了貢獻(xiàn)。
去年,合成車(chē)間的精練崗位在排油水時(shí),發(fā)現(xiàn)有甲醇排出流入地溝,造成浪費(fèi),車(chē)間和維修班等技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行小改小革,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),研制出了可回收甲醇的貯醇罐,每天可收回甲醇200余公斤,每月為廠里創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收入1萬(wàn)余元?;S8萬(wàn)噸氨醇技改后,再生槽硫泡沫不能徹底分離,產(chǎn)不出硫磺,部分脫硫液泡沫溢出流失,造成了不小的經(jīng)濟(jì)損失。針對(duì)這一情況,車(chē)間組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),他們深入現(xiàn)場(chǎng)查找原因,征求操作人員的意見(jiàn),并走訪同行兄弟單位進(jìn)行取“經(jīng)”,經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,制定出一套切合本崗位實(shí)際的整改方案,解決了原有的再生槽泡沫管道彎多、傾斜度不夠等工藝設(shè)計(jì)上的問(wèn)題,使二次脫硫崗位的工藝狀況趨于正常。每月還可產(chǎn)硫磺9噸左右,價(jià)值7000余元,為該廠節(jié)能降本做出了貢獻(xiàn)。
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