本網(wǎng)訊 6月10日,百盛煤業(yè)19102智能綜采工作面總長150米的31節(jié)設備列車,在19101聯(lián)絡巷順利完成后退自移90度拐彎作業(yè),安全進入19101膠帶順槽。這一技術突破為后續(xù)工作面設備組裝贏得寶貴時間,開創(chuàng)了國內超長設備列車自移轉彎作業(yè)新紀錄。
精準把脈,直面三大技術挑戰(zhàn)。此次轉運超長設備列車搭載著集成供液系統(tǒng)、移動變電站、組合饋電等多個關鍵設備,堪稱綜采面生產(chǎn)正常運轉的“動力心臟”。面臨“空間極限、地質復雜、精度要求”三大挑戰(zhàn),該彎道不僅轉彎半徑小,巷道頂板高度受限等問題,稍有不慎就可能導致設備卡滯,無法運行。在確保安全的前提下高效通過彎道,成為擺在技術人員面前的最大挑戰(zhàn)。
精細施策,創(chuàng)新三步作業(yè)法。該礦通過“召開專題協(xié)調會+設立專項攻關小組”進行備戰(zhàn),邀請廠家技術人員研究設備列車的結構特點和運行原理,結合井下巷道的實際情況,制定了詳細且科學的自移措施,明確每一個作業(yè)步驟、人員分工以及安全保障措施,確保萬無一失。
在操作前,技術人員采用精密儀器對巷道進行全面“體檢”,精確計算每節(jié)車廂的轉彎軌跡,并對設備列車的彎道進行針對性技術改造。同時,對供液、供電等管線進行整理優(yōu)化,為設備列車安全通行掃清障礙;拐彎過程中,技術人員創(chuàng)新采用分段控制、精準調節(jié)的方法,通過實時監(jiān)測設備運行狀態(tài),動態(tài)調整轉彎角度,明確“列車車身完全和19101膠帶順槽平行”的判定標準,通過“定-測-調”三步作業(yè)法的精細實施,150米的“鋼鐵巨龍”順利完成90度轉向。
精益求精,取得三重突破成效。此次成功實踐帶來多重效益:一是將傳統(tǒng)需要拆解運輸?shù)墓ば蚋臑檎w自移,節(jié)省了搬家工期;二是減少設備拆裝帶來的損耗,較大程度節(jié)約了生產(chǎn)成本;三是形成一套可復制的超長設備自移技術方案,為后續(xù)類似作業(yè)提供了寶貴經(jīng)驗?!斑@就像在井下完成了一次高難度的倒車入庫?!爆F(xiàn)場操作人員形象地比喻道。此次設備列車自移拐彎的成功,不僅是技術層面的突破,更是企業(yè)創(chuàng)新精神的生動體現(xiàn)。下一步該礦將繼續(xù)在技術創(chuàng)新上發(fā)力,為行業(yè)高質量發(fā)展貢獻更多“智慧方案”。 (秦晉培)